近日,河北鋼鐵邯鋼煉鐵部維修車間鉗一工段,對(duì)400平方米燒結(jié)機(jī)上料系統(tǒng)的TW6振動(dòng)篩分過濾機(jī)彈簧進(jìn)行了改造,有效降低了事故發(fā)生率,并且使彈簧的使用壽命從1個(gè)月提高到1年以上,年可降低備件費(fèi)用2.5萬元。
TW6振動(dòng)篩分過濾機(jī)彈簧擔(dān)負(fù)著向燒結(jié)機(jī)供料皮帶布料、送料的任務(wù)。振動(dòng)時(shí),主要靠篩體底座上面的14個(gè)彈簧來達(dá)到合理振幅。振動(dòng)篩分過濾機(jī)原設(shè)計(jì)安裝的彈簧選型偏小,振動(dòng)彈簧使用1個(gè)月后,彈性系數(shù)就大幅降低,混勻料進(jìn)入振動(dòng)篩分過濾機(jī)后,由于料重彈簧彈力不足使振動(dòng)篩分過濾機(jī)振動(dòng)不明顯,達(dá)不到篩分的效果,影響到燒結(jié)機(jī)配料。而且彈簧由于承重大簧體也面臨著隨時(shí)斷裂的危險(xiǎn),一旦發(fā)生折斷事故,就要立即停車更換。該工段曾經(jīng)發(fā)生過幾次彈簧折斷的事故,嚴(yán)重影響了下一道工序的正常生產(chǎn),增加了故障停機(jī)時(shí)間,影響燒結(jié)機(jī)的作業(yè)率。
所以,振動(dòng)篩分過濾機(jī)彈簧一度成了該工段的一塊“心病”,特別是快到更換周期時(shí),每天需要重點(diǎn)監(jiān)護(hù)多達(dá)十幾次。該工段下定決心解決這個(gè)難題,他們努力在花錢最少、效果最好、施工時(shí)間最短上尋找改造方案。通過計(jì)算振幅、彈簧壓下力、承載力等參數(shù),最終決定在不改變?cè)O(shè)計(jì)及安裝位置的情況下,在振動(dòng)篩分過濾機(jī)底部的四個(gè)角各加裝一個(gè)同型號(hào)的彈簧,將原來由14個(gè)彈簧承受的壓力均勻分解到18個(gè)彈簧上,有效減小單只彈簧的承壓,避免因承重過大造成折斷,提高了彈簧的使用壽命。該工段利用檢修機(jī)會(huì),在振動(dòng)篩分過濾機(jī)底部及支撐底座的四角上各焊了一塊底板及彈簧卡槽,將4個(gè)彈簧安裝好,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)振料試驗(yàn),振動(dòng)篩分過濾機(jī)振動(dòng)效果良好,彈簧受力穩(wěn)定。改造后,TW6振動(dòng)篩分過濾機(jī)再也沒有發(fā)生因彈簧折斷造成的設(shè)備事故。據(jù)了解,改造后的彈簧使用周期可達(dá)一年以上,每年節(jié)約備件費(fèi)用2.5萬元。
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